怎样实现纺织厂空调节能
1.空调设备的更新换代:1.1 风机是空调系统的核心设备,纺织空调由原来的仿苏制Y系列轴流风机,改造为FZ系列轴流风机后,电机轴与风叶直联,不需要皮带传动,轴流风机,采用了双速电机,方便了风量调节,提高了效率,降低了能耗。而且便于检修,很快得到了推广。山东金信公司研制开发的JXF系列纺织节能风机;节能喷雾风机,比传统风机节电20--30%,深得用户赞誉选用,用量每年数倍增长。这期间也出现了一些更加便于调节、节能的风机控制装置,轴流风机优质厂家,其一是改造为变频调速风机,这无论是加装变频调速器、还是加装无级变速调控系统,都能使调节工对风量的调节更自如、实现按需调节,并可节能;其二是运用计算机结合物联网技术,手机即可调节与信息反馈,实现了空调设备的远程控制。设备自动运行,控制精度更高,运行能耗更低,减少了人工操作。1.2 洗涤室是纺织空调对空气进行加湿、去湿、降温的主要场所,其发展也经历了从单一顺喷到顺喷加逆喷到对喷形式、从双螺旋离心喷嘴到FL旋流喷嘴的过程,终目的是使喷出的水滴更细小,喷射角度更大,水雾的覆盖面更大;对喷形成的水幕,轴流风机生产厂家,使喷出的水滴利用相互碰撞变得更细、雾化程度更好,空调室横断面形成的水幕使空气通过洗涤室时的热湿交换时间更长、更充分,从而使空气调节能力得到了提高,目前在国内这类喷排方式应用较为普遍。新型蝶式喷嘴形成屏障式水幕,以水雾颗粒更小,喷射半径更长的特点,使换热效率提高5%以上,享誉同行。 1.3 挡水板由原来的四折90°铁皮挡水板改为双波纹玻璃钢挡水板。挡水板的间距由原来的50mm改为30-35mm,折角由90°改为120°,由原来的平面改为波纹。这样折角的变大更有利于减少水运动的阻力,延长了水与空气的分离时间,挡水板间距的变小更有利于通风阻水功能的发挥,同时也减轻了检修工的劳动强度。回风窗由原来的人工定时清扫改为电动或水洗的自动清扫,大大减轻了清扫的工作量,提高了清扫效果,有利于空调回风的利用,不仅节能、而且空调
金信纺织湿风道送风系统的实际运行效果
某剑杆织机车间安装76台SM93—280型剑杆织机,织造239cm宽幅防羽绒布,织物结构细特高密,要求相对湿度为73%~78%。由于原空调系统无法满足该车间相对湿度要求,该厂对剑杆织机车间进行了节能空调系统的改造。采用四条66m长的SFT型湿风道,每条湿风道配备有一台5.5kw的喷雾加湿风机。改造后效果有如下几点。
(1)在使用SFT型湿风道系统以后,相对湿度由原来的65%~70%增加到75%~80%,基本上满足了剑杆织机生产羽绒布的工艺要求。
(2)在使用SFT型湿风道系统过程中,一般情况只运行两条湿风道。在天气干燥时,再增加两条湿风道,就可以保证相对湿度为75%~80%,具有较好的节水节电效果,节电率可达48.5%,节水率达67%,哪里生产轴流风机,织机率提高2%~5%。
(3)由于此系统与原空调结合,无需再单独设立空调室。这样不仅省去了大规模的土建费用,而且在安装过程中不会影响生产。
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